變頻器的應用日益普及,為各行業(yè)的工業(yè)自動化控制提供了良好的生產(chǎn)及工藝效益。但隨著自動化程度的不斷提高,自動化設備對電源污染的程度也越來越深,相應的對自動控制系統(tǒng)的干擾也越來越強,對電源濾波、凈化,取得相對穩(wěn)定的綠色電源的要求也越來越高。 國際上對電磁兼容(EMC或EMI)的設計及應用已有比較明確的法律及法規(guī),對電子設備的干擾及被干擾、電源的諧波含量都有明確的規(guī)定。由于我國電子設備的自動化發(fā)展相對較慢,對其諧波含量對電網(wǎng)的污染還沒有一定的認識,因此這一方面的認知還沒有發(fā)展到法律化的程度。但是,在一些工業(yè)生產(chǎn)自動化程度相對較高的場合,電磁兼容的意義已相對明顯,有些電子設備對電磁干擾非常的敏感,已至于無法正常工作。 在河南新鄉(xiāng)華星制藥廠我們安裝變頻器設備時就遇到了該類問題,我們利用濾波措施,經(jīng)過多次調試,已順利解決。這里我們把問題解決的方法談一下,供業(yè)界人士共同探討。 2發(fā)酵車間自動控制系統(tǒng)簡介 河南新鄉(xiāng)華星制藥廠青霉素發(fā)酵107車間,采用北京康拓生化工程有限公司設計制造的全自動DCS控制系統(tǒng),對每臺發(fā)酵罐的溫度、壓力、酸堿度(PH值)進行監(jiān)控,并對發(fā)酵過程中的補料、出料,包括加糖、苯乙酸、加氨等進行全自動操作,有三個傳感器進行檢測,發(fā)出電信號至微機控制系統(tǒng)。由微機控制系統(tǒng)根據(jù)檢測的電壓(或電流)值適時發(fā)出脈沖信號(+5V),去控制電磁閥的開閉(電磁閥工作電壓為+24V),來實現(xiàn)進出料的補給。這樣每臺發(fā)酵罐就有三項進出料控制的六個電磁閥,三個傳感器,兩塊檢測儀表,在微機上全部實行遠距離監(jiān)控,并將全部數(shù)據(jù)顯示于一面大屏幕墻上