冷卻結晶是在冷卻室進行的,室溫0-4℃,油于70℃左右送人外涂保溫層的冷卻罐中,冷卻時間72hr,冷卻罐終油溫為 6 -10℃。降溫速度開始 24 hr內,平均為2℃/h;以后24hr為0.5℃/h,后24hr總降溫度約 1-2℃。布袋過濾在過濾室內進行,室溫保持15-18℃,過濾時間為10-12hr,布袋可用滌卡、維棉或棉布做,過濾速度是滌卡>維棉>棉布,脫蠟效果相當好。過濾油在做0℃ 冷凍試驗時,2hr以上都透明、清亮,脫蠟油中含蠟量在幾十 mg/Kg 以下。過濾介質經受冷凍試驗的強度順序是,棉布>維棉>滌卡。
影響堿煉的因素
1、堿及其用量,理論堿量算法:NaOH(Kg)= 7.13 ×10-4×油重×酸值
2、堿液濃度
(1)堿液濃度的確定原則。
1)堿滴與游離脂肪酸有較大的接觸面積,能保證堿液在油中有適宜的降速。
2)有一定的脫色能力。
3)使油皂分離操作方便。
(2)堿液濃度的選擇依據
1)粗油的酸價
2)制油方法
3)中性油皂化損失
4)皂腳的稠度
5)皂腳含油損耗
6)操作溫度
7)粗油的脫色程度
3 堿液的計量
4 操作溫度
5 操作時間
6 混合和攪拌
7 雜質
8 分離效果
9 洗滌與干燥
影響精煉油得率主要因素
1、堿煉損耗
(1)為脫除毛油中存在的膠質、游離脂肪酸、水分、雜質等形成的損耗;
(2)在處理過程中由于中性油皂化、乳化引起的損耗;
(3)理論計算公式:堿煉損耗 = 0.2 + 1.25×(FFA%+磷脂含量%+水分%+雜質%+0.3%)
2、脫色損耗
主要為吸附脫色時廢白土吸油所引起的損耗,應盡量降低廢白土含油率。
脫色損耗=廢白土×廢白土干基含油率
3、脫臭損耗
包括脫臭過程中脂肪酸以及小分子的醛、酮等物質,甾醇、維生素E等不皂化物,甘三酯的蒸餾揮發(fā)損失;在汽提過程中油脂的飛濺損失。脫臭耗=0.2+1.1×(進脫臭塔FFA%+POV/80+水雜%)
4、在生產過程中由于操作不當或因設備等原因引起的跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象造成的損耗。此類損耗應該盡量避免。
廢機油煉油設備可以通過催化裂解對廢機油進行重新煉制,不僅避免了它的過度裂化,同時又提高了油的再生質量,因此很多廠家都比較常用這種方式使產品得到更加充分的利用。那么該過程有什么特點呢?一起來了解一下吧。
1、催化裂解是碳正離子反應機理和自由基反應機理共同作用的結果,其裂解氣體產物中乙烯所占的比例要大于催化裂化氣體產物中乙烯的比例。
2 、程度上,廢機油煉油設備的催化裂解可以看作是高深度的催化裂化,其氣體產率遠大于催化裂化,液體產物中芳烴含量很高。
3 、廢機油煉油設備催化裂解的反應溫度很高,分子量較大的氣體產物會發(fā)生二次裂解反應,另外,低碳烯烴會發(fā)生氫轉移反應生成烷烴,也會發(fā)生聚合反應或者芳構化反應生成汽柴油。
并且,廢機油煉油設備在低溫的環(huán)境下進行催化裂解可以使能量消耗降到很低,而且對于污染也會大幅度減少,它的操作以及設備本身都比較簡單,使用起來也比較方便,因此應用也比較廣泛。