機械潤滑油廣泛應(yīng)用于各種機器設(shè)備中。在使用過程中由于混人灰塵、機械雜質(zhì)、水分,同時因受高溫、氧化等作用而產(chǎn)生多種氧化中間產(chǎn)物及有機物,使機油變黑、粘度降低、品質(zhì)下降而成為廢機油。如將廢機油拋棄,既污染了環(huán)境,又浪費了大量可再生資源。廢機油裂解柴油新技術(shù)既能變廢為寶,獲取10。%~200%經(jīng)濟利潤,又保護了環(huán)境,因此,該項目是一項利國利民的綠色環(huán)保項目,加工投資不大,操作簡單,極具推廣價值
處理工藝和方案:
1 Meinken 工藝
國外早期同樣使用了酸-白土精制工藝,因為它的特點是:很方便的把添加劑從油中分離出來,并且投資少是另一個優(yōu)勢。該工藝目前在還沒有被全部淘汰,在很多國家仍然廣泛的使用著。該工藝存在的不足也是很明顯的,那就是產(chǎn)生比較嚴重的二次污染,像產(chǎn)生大量的酸性氣體 H2S 和及大量令人的酸渣、酸水、白土渣等,不但危害到操作人員身心健康,而且會腐蝕設(shè)備、污染環(huán)境。這工藝目前是處于被淘汰的邊緣。
2 IFP 工藝
該工藝是用丙烷對廢油進行抽提,目的是除去廢油中主要的雜質(zhì),一經(jīng)這樣處理后有兩點優(yōu)勢:,再用H2SO4精制時,無論是H2SO4和還是白土的消耗量都大大減少了;第二,再生油回收率提高了10%。此工藝是由法國石油研究院(IFP)設(shè)計出來的,因此命名為IFP工藝。
我們的優(yōu)勢:
一、 循環(huán)催化裂化專利技術(shù)
我廠基于對廢潤滑油的深刻理解,獨創(chuàng)循環(huán)催化裂化工藝。
由于潤滑油成份為常減壓裝置減線油,餾分重,分子量大,以常規(guī)蒸餾方式無法得到類似于輕柴的輕組分。我們利用烴類熱反應(yīng)機理,與國內(nèi)知名催化劑廠(齊魯石化催化劑廠)及石化研究院合作,針對廢潤滑油的性質(zhì),采用國內(nèi)合成催化劑法,合成廢潤滑油專用催化劑,從而實現(xiàn)汽液協(xié)同催化。在中低溫的反應(yīng)環(huán)境下,分子短鏈變得更容易,而其過程主要反應(yīng)為分解反應(yīng),同時伴隨著異構(gòu)化、氫轉(zhuǎn)移、芳構(gòu)化、等反應(yīng)。各類烴的分解速率為:烯烴→環(huán)烷烴、異構(gòu)烷烴→正構(gòu)烷烴→芳香烴
二:先進的控制系統(tǒng)
全自動連續(xù)運行裝置,DCS控制系統(tǒng),控制爐出口、塔頂、各側(cè)線溫度。配置如下:
系統(tǒng)由現(xiàn)場儀表、控制站操作站、工程師站構(gòu)成。操作站/工程師站通過系統(tǒng)網(wǎng)SNET與控制站進行數(shù)據(jù)交換??刂普緝?nèi)則通過控制網(wǎng)CNET于實時數(shù)據(jù)傳遞。一般在控制回路70-100個,工藝檢測點240-300個。按崗位分配置由屏幕顯示的操作臺3-4個?;九渲?控制站1套 (1:1冗余控制面板)操作站3臺(可根據(jù)需要增加)工程師站1臺工業(yè)標準機柜7臺I/O卡52塊 :其中控制I/O 26塊,I/O輸入/輸出或數(shù)字輸入/輸出26塊,均按1:1冗余配置.電源組件:提供24V DC/6A和5V DC/7A直流電源,冗余配置.附屬設(shè)備:根據(jù)需要配置.
系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖3所示:
典型控制
廢機油油蒸餾工藝過程基本上是個氣液相轉(zhuǎn)換的物理過程,因此所有控制機理應(yīng)遵循物料、熱平衡、相平衡以及質(zhì)量和熱傳遞等基本原理。
1` 加熱爐支路出口溫度的均衡控制
常壓爐進料一般分為幾個支路。常規(guī)的控溫度制方法使,在各支路上都安裝自動流量變送器和控制閥。而爐出口匯合后的溫度來調(diào)節(jié)爐用燃料量。這種調(diào)節(jié)方法,僅能將爐子總出口溫度 保持在規(guī)定的范圍內(nèi),而各支路的出口則有較大的變化。某一路爐管有可能導(dǎo)致過熱而結(jié)焦,為了改善和克服這種情況,采用支路均衡控制,見圖4所示。其調(diào)節(jié)方法為:保持通過爐子的總流量一定,而允許支路流量有變化。支路的出口溫度自動和路總出口溫度比較,通過分式計算自動調(diào)節(jié)各支路的進料流量。維持各支路的溫度均衡。采用DCS后,我們可以方便地用FDB實施加熱爐支路出口溫度的均衡控制,可以達到不大于1℃,時不到0.5℃ 。
2` 加熱爐燃燒控制
在常規(guī)的控制系統(tǒng)中,加熱爐出口溫度、爐膛負壓、煙氣含量等變量時獨立的,互不關(guān)聯(lián)的。而實際上各變量之間時相互影響的。采用DCS后,運用前饋加反饋的控制方法;反饋調(diào)節(jié)對象選擇加熱爐的熱效率,執(zhí)行手段采用調(diào)節(jié)空氣量,前饋系統(tǒng)采用單參數(shù)反饋,干擾源選定燃料壓力。其控制流程如圖5。
3` 分餾塔的質(zhì)量閉環(huán)控制
分餾塔質(zhì)量閉環(huán)控制是根據(jù)已知的原油實沸點曲線和塔的各側(cè)線產(chǎn)品的沸點曲線,塔各部位的溫度、壓力以及各進出塔物流的流量等實時參數(shù)。通過物料平衡,熱平衡計算出塔各分段的氣液相內(nèi)回流及其組成,再算出可抽出線產(chǎn)品的干點和初餾點,并以其溫度值作為溫度控制的設(shè)定值。在Suny TechTDCS9200中采用RTM功能塊群很容易實現(xiàn)。這種方法取代了在線分析儀表,克服了在線分析和滯后現(xiàn)象,可及時檢測出產(chǎn)品的干點變化和自動調(diào)節(jié)產(chǎn)品的抽出量,使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和收率提高。
4` 常壓塔多變量智能控制
多個單回路PID的控制方案,可發(fā)展為對一個設(shè)備或部分工藝過程的綜合控制。DCS所具有的控制和運算功能加上測控過程的數(shù)學(xué)模型,可以開發(fā)形成各自功能,各種形式的 實現(xiàn)先進控制和優(yōu)化控制,給企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟效益常壓塔多變量智能控制,見圖6,這個控制功能在平穩(wěn)操作,克服原油變化引起的擾動,克服爐出口溫度擾動和提高產(chǎn)品質(zhì)量上均取得良好的效果。
被控制變量:常頂溫度,常一線氣相溫度、常三線氣相溫度
控制變量:常頂冷回流流量、常一線抽出量、常三線抽出量
可測擾動變量:加熱爐出口溫度、塔頂壓力
5` 過氣化率控制
在廢潤滑油蒸餾中,為了保證餾分油中 收率和質(zhì)量,必須有一定的過氣化率,但過氣化率太大,又會增加裝置的能耗,通常以過氣化率2%~3%為適宜,控制方法可通過DCS進行閉環(huán)控制,或開環(huán)指導(dǎo)。
用DCS實施對常減壓裝置自動化控制,給該裝置帶來了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。來自兩方面:一方面使用了智能控制、復(fù)雜控制、提高了產(chǎn)品質(zhì)量、提高了輕質(zhì)油拔出率,另一方面由于取代了常規(guī)儀表,減少了中間故障率,提高了設(shè)備運行周期,減少了故障停車次數(shù),增加了生產(chǎn)時間,也構(gòu)成了創(chuàng)造效益的另一方面。
二、 全新設(shè)計的固定床催化塔及精餾塔
采用ADV(r)微分浮閥塔盤。其與F1浮閥塔盤相比具有顯著優(yōu)勢。
1、 處理能力提高40%以上,分離效率提高10%,操作彈性大于40%以上
2、 具有更好的流體力學(xué)傳質(zhì)
3、 是高通量、率的塔盤之一
三:基于對產(chǎn)品質(zhì)量的嚴格把控和要求
1、 可以實現(xiàn)完全免酸洗,一步成品的的工藝流程,減少后道了環(huán)境污染及工序。(但有可能會增加催化劑的耗量)
2、 也可實現(xiàn)常規(guī)精制(脫色、穩(wěn)定)的工藝。但我們采用更先進的酸洗步驟,時間更短,罐油/1小時,收率更高,氣味更純正。
四:我們的承諾
提供全套整體廢潤滑油處理解決方案。
提供的1-100萬噸成套提煉裝置及工程總承包。
全程技術(shù)服務(wù),無論你在全球任一適合建設(shè)煉化工程的國家和地區(qū),我們都可提供上門服務(wù)
我們熱愛著這一職業(yè),我們的專業(yè)團隊將以可以成為你值得信賴的真誠朋友和事業(yè)伙伴為己任。